本網(wǎng)訊(吳林報(bào)道)江杰、陳雷、宗清、羅榮清、吳林、廖明志、鄧紹明、李軍——八位來自不同車間和工段的生產(chǎn)部好漢,為探索及時(shí)有效的解決生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場技術(shù)難題、質(zhì)量控制問題、成本等相關(guān)問題,于3年多前成立的“生產(chǎn)系統(tǒng)攻關(guān)小組”目前已卓有成效,攻關(guān)小組名聲遠(yuǎn)揚(yáng),8位小組成員優(yōu)良的技術(shù)風(fēng)范深入人心。
江杰任“生產(chǎn)系統(tǒng)攻關(guān)小組”組長,陳雷、宗清任副組長,成員有羅榮清、吳林、廖明志、鄧紹明、李軍。建立程序制度、明確分工并制定出詳細(xì)工作規(guī)劃。江杰負(fù)責(zé)“攻關(guān)小組”全面工作。宗清負(fù)責(zé)“攻關(guān)小組”統(tǒng)計(jì)、聯(lián)系、安排工作。吳林負(fù)責(zé)產(chǎn)品金加工方面的改進(jìn)和建議。廖明志負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣、能源方面的改進(jìn)和建議。鄧紹明負(fù)責(zé)鍛壓、熱處理工藝方面的改進(jìn)和建議。陳雷、李軍負(fù)責(zé)產(chǎn)品組裝、外觀油漆的改進(jìn)和建議。通過4年的不懈努力成績突出,得到飛球公司各級領(lǐng)導(dǎo)的肯定和大力支持。
生產(chǎn)部從生產(chǎn)系統(tǒng)抽調(diào)技術(shù)骨干成立“攻關(guān)小組”是兼職的工作性質(zhì),主要特點(diǎn)是把“散將”組織成“團(tuán)隊(duì)”,解決問題快速、捷徑、高效。幾年來,攻關(guān)小組做了以下工作。
第一階段:根據(jù)現(xiàn)有庫存物資明細(xì)臺帳,對長期沒有使用的、圖號修改的或已經(jīng)淘汰的產(chǎn)品零件等物資對應(yīng)實(shí)物進(jìn)行清理,根據(jù)訂單需求進(jìn)行改制使用,提高庫存物資利用率,減小物資庫存量和資金積壓,降低成本,幾年來共清理了各種庫存產(chǎn)品及零部件。利用公司參展產(chǎn)品、訂單產(chǎn)品,以實(shí)物或圖片形式組建制作閥門展廳展品一個(gè),供用戶參觀、交流。
第二階段:根據(jù)清理出的情況,提出改制利用合理化建議并實(shí)施,節(jié)約零部件6020件,價(jià)值146.58萬元。在生產(chǎn)中的實(shí)際技術(shù)難題,如注脂閥、小球閥、的改進(jìn),托架,吊耳,驅(qū)動(dòng)裝置接盤,加長桿接頭,手操器防水結(jié)構(gòu)的改進(jìn)、鍛造工藝的改進(jìn)等。
第三階段:改進(jìn)工藝攻關(guān),鍛造工藝改進(jìn),如法蘭、左右體的耗材重量大幅度降低。2015年用上攻關(guān)的零件就節(jié)約材料20多萬元。改進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改善產(chǎn)品外觀、提高工藝合理性等,搞好技術(shù)創(chuàng)新。解決了鍛鋼球閥80Q47F100F注脂孔、鍛鋼球閥2~4”Q47400~600LbF板簧空間、鋼球閥上下法蘭焊角、FW型全焊球閥中體放空與排污連接結(jié)構(gòu)、鍛鋼固定球閥2”Q47F300LbF結(jié)構(gòu)、閥體丙頭配MC手操器螺孔、FW型全焊球閥中體放空與排污結(jié)構(gòu)統(tǒng)一、全焊球閥閥座樣板測量閥座尺寸等;都將為公司帶來了無形的效益。
攻關(guān)小組經(jīng)過三個(gè)階段的工作,截止2016年6月通過全組人員共同努力,共提出合理化建議共146項(xiàng),建議被采納共98項(xiàng),通過合理化建議改進(jìn),提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,減少安全事故,避免出現(xiàn)質(zhì)量問題,降低了售后成本等的開支,為公司節(jié)約了大量資金。為質(zhì)量和效率的提高,作出了突出的貢獻(xiàn)。
“攻關(guān)小組”全體成員在學(xué)習(xí)中摸索,在摸索中總結(jié),在總結(jié)中拓展,攻關(guān)小組將持之以恒攻關(guān),在技術(shù)革新和質(zhì)量工作中、在管理的合理化建議中、在打造精品閥門的實(shí)踐中會發(fā)揮更大的作用。